大化集團合成氨出氨
來源:中國化肥網 作者:凡柏 發布時間:2009-11-09 閱讀次數:3811次
10月30日8點17分,在萬人翹首期盼中,松木島基地化工生產龍頭——合成氨裝置打通全部工藝流程,并順利產出首批合格液氨。至此,歷時3年的大化集團合成氨搬遷改造“油改煤”工程畫上圓滿句號。
大化集團松木島基地合成氨裝置主要由空分、煤氣化、變換、凈化、氨合成及公用工程等工序構成。與老廠區 “30萬”噸合成氨裝置相比,該項目除了將油頭改為煤頭,大大降低生產成本外,整個裝置還根據集團公司全面實施清潔能源戰略設計要求,在技術升級、節能環保、產品附加值以及打造循環經濟方面有明顯提升:裝置核心煤氣化工序,采用國際主流的GE水煤漿加壓氣化專利技術,排放黑水經四級閃蒸處理后,可循環利用,更加穩定、節能、環保;凈化工序新增的三級脫硫裝置,不僅保證硫化氫尾氣達標排放,而且每年可副產硫磺4000余噸,提高了產品附加值;新空分提氬裝置產出的氬氣,也將帶來新的效益增長點。
為確保裝置試車安全環保,早日打通流程,連日來,項目部積極督促施工單位完成消缺,同時加強培訓,提高員工應急處理能力,并邀請專家現場指導調試,確保生產準備工作萬無一失。10月25日,工藝氣順利打通全流程,合成催化劑開始還原升溫。期間,因受蒸汽壓力和晃電等因素影響,出氨過程一波三折,但項目組人員經過不懈努力,裝置終于產出合格液氨。
截至目前,合成氨裝置已產出800余噸液氨,并向聯堿裝置送出液氨和二氧化碳。(凡柏)